隨著卷裝的不斷加大,懸錠粗紗機的大量使用,粗紗在細紗退繞時產生斷頭的現象越來越嚴重。我公司通過分析粗紗退繞時產生斷頭的原因,並針對性地采取了解決措施,最終使粗紗退繞時發生的斷頭明顯減少。具體總結如下。
1、針對粗紗退繞時張力引起的脫斷,我們只需合理設置粗紗撚系數,調整導紗桿的位置,保持吊錠的靈活,消除喇叭口積花堵塞現象,就可以完全消除此類斷頭。
2、對於無撚度的粗節以及長細節引起的斷頭,只要控制好此類粗紗紗疵即可。
3、在懸錠粗紗機上,為了方便落紗後生頭,在粗紗管上部有一個專門輔助生頭的絨圈,由於粗紗值車工落紗操作不當,致使粗紗退繞到最後兩層時在上部絨圈處斷頭的現象較為普遍。這類斷頭只要按照正確的定位和落紗操作方法,也是完全可以避免的。正確的定位和落紗操作方法:保持正確的龍筋高度定位,始紡位置必須高於絨圈位置,落紗後開車時,龍筋向上走,卷繞的粗紗先從絨圈的上部位置向下部卷繞,壓住絨圈。即使還會發生黏連性斷頭,但由於留在粗紗管上的粗紗長度已經很短,所以對生產影響不大。
4、另外一種是完全不同於上述三種斷頭類型的斷頭,其斷頭規律如下: 在粗紗大紗退繞時較少,而在中小紗以後( 特別是小紗) 逐漸增多; 在化纖品種上多,純棉品種上少; 有的粗紗黏連而有的不黏連; 在溫濕度小的時候更容易出現; 有的粗紗甚至在中小紗後形成一個黏連的小環( 有時是一束纖維) ,造成位置不定的斷頭。其主要原因是由於各種因素致使粗紗黏連而造成的斷頭。這類斷頭的解決措施: 控制並條重量不勻率,尤其要減少偏細的條子; 及時更換已老化的假撚器,紡化纖時須定期用汽油清洗假撚器; 保證錠翼空心臂光滑,應定期用汽油條拉光洗凈; 根據原料調整車間溫濕度,尤其冬季的相對濕度應適度偏高控制,以解決原料靜電引起粗紗退繞時的黏連斷頭; 合理設計粗紗撚系數( 不宜過小) 和紡紗張力; 粗紗存放時間不宜過長; 減少各種原因引起的粗紗成形不良等。
通過以上措施的實施,粗紗退繞時產生的斷頭明顯減少,減輕了值車工的勞動強度,提高了生產效率,降低了生產成本,同時提高了紗線質量。